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碳源投加在垃圾滲濾液處理中的具體應(yīng)用

發(fā)布時(shí)間:2020-07-22

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垃圾滲濾液由于其污染物濃度高、組分復(fù)雜、水質(zhì)情況隨氣候條件及填埋年限變化波動幅度較大等。另外,隨垃圾填埋年限的增加,滲濾液中氨氮濃度會越來越高,C/N值將會失調(diào)特點(diǎn)導(dǎo)致處理難度極大,這對滲濾液處理廠能否穩(wěn)定運(yùn)行提出挑戰(zhàn)。滲濾液中營養(yǎng)元素比例失衡,導(dǎo)致生物脫氮反硝化過程碳源顯得嚴(yán)重不足需要人為投加碳源來滿足微生物的生長,從而保證處理廠穩(wěn)定運(yùn)行。


垃圾滲濾液處理


成都市垃圾滲濾液處理廠設(shè)計(jì)處理水量為1300m3/d,作為國內(nèi)首家按照《生活垃圾填埋場污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB16889—2008)設(shè)計(jì),通過環(huán)保驗(yàn)收的大型滲濾液處理工程,在運(yùn)行過程中對碳源的投加進(jìn)行了不斷的探索,并積累了成功的經(jīng)驗(yàn)。

1進(jìn)水水質(zhì)特點(diǎn)
成都市垃圾填埋二期工程雖然填埋齡不長,但是由于二期工程是在一期工程的基礎(chǔ)上進(jìn)行原址擴(kuò)建,因此受到一期滲濾液水質(zhì)影響,投運(yùn)以來滲濾液水質(zhì)在少雨期呈現(xiàn)低COD、高氨氮的特點(diǎn),其近兩年COD變化趨勢。

成都市垃圾滲濾液處理廠進(jìn)水在COD降低的月份,其進(jìn)水C/N值也維持在一個(gè)較低的水平。營養(yǎng)比例嚴(yán)重失衡,嚴(yán)重影響了微生物的生長。如果不進(jìn)行碳源投加意味著反硝化不徹底,直接導(dǎo)致出水TN值不能達(dá)標(biāo),因此,在最初出現(xiàn)C/N值失衡時(shí),成都市垃圾滲濾液處理廠就及時(shí)進(jìn)行了碳源的投加嘗試。

2碳源的與投加
2.1碳源的選擇
在垃圾滲濾液處理領(lǐng)域,作為微生物生長所需要的碳源有多種選擇,例如液態(tài)葡萄糖、甲醇、垃圾發(fā)電廠高COD滲濾液以及釀酒廢水等。

由于成都市垃圾滲濾液處理廠處理規(guī)模較大,按照C/N為(5∶1)~(7∶1)進(jìn)行核算,所需碳源量較大,最高日需COD為10t左右,因此垃圾發(fā)電廠高COD滲濾液及釀酒廢水由于供應(yīng)量不足等原因,前期篩選過程中不做考慮。

將常見的液體葡萄糖與甲醇進(jìn)行對比,甲醇由于是單糖,理論上適用于作為微生物的碳源,但是由于其具有易揮發(fā)性、易燃易爆等特點(diǎn),危險(xiǎn)性極高,極易造成安全隱患。而液態(tài)葡萄糖作為碳源雖然反硝化速率慢于甲醇,但由于其安全穩(wěn)定,且易于微生物利用,因此將其作為首選碳源。采購工業(yè)級液態(tài)葡萄糖的技術(shù)指標(biāo)為:質(zhì)量分?jǐn)?shù)為30%,密度為16.3g/L,COD濃度不低于270g/L,pH值為4.6~6。

30%的工業(yè)級液態(tài)葡萄糖,理論上1g葡萄糖能夠產(chǎn)生1.06g的COD,但是由于工業(yè)葡萄糖的生產(chǎn)工藝差異、含有雜質(zhì)等原因,實(shí)際產(chǎn)生的COD低于理論值,但現(xiàn)場實(shí)測COD濃度為300g/L,滿足招標(biāo)要求。由于能夠提供滿足微生物生長的COD需求,因此成都市垃圾滲濾液處理廠最終選擇液態(tài)葡萄糖作為碳源進(jìn)行投加。

2.2碳源的投加
成都市垃圾滲濾液處理廠采用以MBR+RO為核心的處理工藝,其MBR部分工藝流程見圖2??梢钥闯觯到y(tǒng)分為一級與二級,二級作為一級的補(bǔ)充以強(qiáng)化脫氮效果,一級生化系統(tǒng)及二級生化系統(tǒng)均可進(jìn)行碳源投加,通過浮子流量計(jì)進(jìn)行碳源投加量的計(jì)量,投加試驗(yàn)選擇2#生化系統(tǒng)進(jìn)行。

碳源投加方案的設(shè)計(jì)思路:由于一級反硝化池池容較大(3000m3),脫氮主要在一級反硝化池中進(jìn)行,考慮到僅在一級投加,部分未利用的葡萄糖在進(jìn)入一級硝化池時(shí)會被好氧菌降解掉,而在二級進(jìn)行投加,雖然通過污泥回流未利用的葡萄糖能夠繼續(xù)作為碳源在一級反硝化池中被反硝化菌利用,但是由于超濾出水中COD的增加,導(dǎo)致部分葡萄糖從生化系統(tǒng)中流失,因此考慮一、二級系統(tǒng)分別進(jìn)行投加,并且在二級生化系統(tǒng)進(jìn)行投加時(shí),將二級硝化池停止曝氣,用作反硝化池強(qiáng)化脫氮。

投加方案的優(yōu)劣以MBR出水硝酸鹽氮作為指標(biāo)進(jìn)行衡量,在運(yùn)行過程中由于工藝末端的反滲透對于硝酸鹽氮及氨氮的去除率達(dá)90%以上,因此控制硝酸鹽氮在300mg/L以內(nèi),就可以保證出水總氮達(dá)標(biāo)。四種投加方案的出水指標(biāo)。

分析是因?yàn)榇罅吭谝患壏聪趸匚蠢玫钠咸烟沁M(jìn)入一級硝化池,帶入的COD導(dǎo)致一級硝化池的溶解氧水平較低,由于二級生化系統(tǒng)停留時(shí)間短,未被全部利用就進(jìn)入超濾系統(tǒng),從而導(dǎo)致超濾出水COD值較高。而按照2∶1的比例進(jìn)行投加,硝酸鹽氮雖在控制范圍內(nèi),但出水COD值較高,分析原因是此階段生化系統(tǒng)pH值降低,引起微生物活性不高,從而造成部分COD未被降解,同時(shí)不排除受系統(tǒng)不穩(wěn)定的因素影響。按照(1∶1)、(1∶2)的比例進(jìn)行投加,均能保證超濾出水硝酸鹽氮保持在一個(gè)較低水平(約為150mg/L),但是1∶2的比例同樣存在出水COD值較高的情況,意味著有更多的葡萄糖流失,這顯然不利于運(yùn)行成本的控制。因此,最終選擇1∶1的比例進(jìn)行投加。由于國內(nèi)垃圾滲濾液處理廠處理工藝有所差異,因此上述結(jié)論不一定普遍適用于所有垃圾滲濾液的處理。

2.3投加葡萄糖的缺點(diǎn)

與滲濾液原水的COD相比,葡萄糖顯然不利于微生物的利用,雖然硝酸鹽氮水平能夠得到控制,但仍然保持在100~200mg/L范圍內(nèi),同時(shí)受工業(yè)級葡萄糖自身顯酸性的影響,在投加過程中生化系統(tǒng)的pH值不穩(wěn)定,容易降低。針對此問題,需要投加片堿進(jìn)行pH值的調(diào)節(jié),確保微生物的活性不受抑制。另外,若投加不當(dāng),硝化池溶解氧水平容易降低,影響好氧菌及硝化菌的生長,不利于COD的降解及硝化作用的進(jìn)行。

3結(jié)論
①在處理低C/N值滲濾液時(shí),必須投加碳源。
②作為碳源,葡萄糖比甲醇反硝化速率低,但不存在安全隱患。
③成都市垃圾滲濾液處理廠在以葡萄糖為碳源進(jìn)行投加時(shí),一、二級生化系統(tǒng)投加比例為1∶1。若投加比例不當(dāng),會引起硝化池溶解氧水平降低以及葡萄糖的流失浪費(fèi)。
④在投加葡萄糖過程中,生化系統(tǒng)pH值容易降低,需投加片堿進(jìn)行pH值調(diào)節(jié)。

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