生化出水氨氮、COD都很低,總氮卻超標?都有哪些因素造成的?在實踐中如何解決呢?
這種情況主要是受碳源、內回流、反硝化環(huán)境、反硝化時間、脫氮效率、有機氮影響。
1.碳源不足
在硝化反硝化過程中,去除TN要求的CN比理論為2.86,但是實際運行中因回流攜帶的DO的原因,CN(COD:TN)比一般控制在4~6。
解決方案:按CN比4~6,投加碳源,并根據(jù)出水TN調整碳源投加量!
2.內回流太小
由于R一般是固定的,而且控制比例較小,所以,控制比大的內回流比r,越大脫氮效率越高,有些污水處理內回流泵部分損壞或者選型太小,會導致脫氮效率低!
解決方案:提高內回流比在200~400%(有的脫氮工藝是內外回流合并在一起的,內外回流比也要控制在這個范圍,這個范圍既保證了污泥的回流,也保證了硝化液的回流,保證反硝化的脫氮效率)
3.反硝化池被破壞
如出現(xiàn)反硝化池溶解氧大于0.5,即缺氧環(huán)境被破壞,硝化細菌無法形成優(yōu)勢菌種,氨氮超標。
解決方案:如果是內回流過大,導致攜帶DO過多,則調小內回流比或降低內回流處曝氣。如果是進水與水面相隔過高,導致跌落充氧,則相應減少高度差等。
4.反硝化反應不充分
一般要求反硝化池水力停留時間為2-10h,低于2小時則會出現(xiàn)反硝化時間不夠。
解決方法:①如超出設計標準的進水量導致的HRT縮短,可增加反硝化池沉積;②污泥回流導致的HRT縮短,注意考慮污泥回流比給反硝化帶來的影響,其回流比越大反硝化的HRT越短。
5.脫氮效率過高
如果使用一級AO工藝對總氮處理有限,很難達到一級A標準。
解決方法:采用二級或多級AO工藝。